隨著(zhù)新材料、新工藝的發(fā)展,電火花線(xiàn)切割機的應用日益普及,其良好的柔性、穩定的加工精度為用戶(hù)帶來(lái)了巨大的效益。但是電火花線(xiàn)切割機較高的故障率,尤其是停機和維修費用給用戶(hù)帶來(lái)極大的不便和資源的浪費。通常小故障通過(guò)詳細閱讀說(shuō)明書(shū)就可得到解決,現筆者以7725-2型線(xiàn)切割機為例,就其經(jīng)常出現的疑難故障及其原因、解決辦法作一分析。
1 故障(1):在自動(dòng)加工過(guò)程中,多次出現貯絲筒自動(dòng)停機現象。
經(jīng)仔細檢查和詳細研究使用說(shuō)明書(shū),發(fā)現問(wèn)題出在KA4上,在自動(dòng)加工過(guò)程中失電引起常開(kāi)觸點(diǎn)斷開(kāi),使控制電路失電。經(jīng)過(guò)進(jìn)一步檢查,開(kāi)機觀(guān)察,繼電器KA4多次出現打火現象,卸下KA4感覺(jué)紅圈起熱,但未發(fā)現明顯故障。拆封用萬(wàn)用表檢查,發(fā)現線(xiàn)圈一端線(xiàn)頭虛接,重新焊牢后,裝上使用,幫障排除。
2 故障(2):鉬絲在自動(dòng)加工中,出現疊絲,經(jīng)至多次出現斷絲,致使加工件報廢。
按照使用說(shuō)明書(shū)和垂詢(xún)機床生產(chǎn)廠(chǎng),要求檢查貯絲筒滑板空行程間隙是否*,按其要求消除軸向間隙后仍無(wú)明業(yè)改現。
經(jīng)查閱資料及多次現場(chǎng)試驗,zui后認定原因出在線(xiàn)架下端副導輪下,經(jīng)仔細調整導輪位置發(fā)現有點(diǎn)效果。再進(jìn)一步檢查,發(fā)現導輪由于長(cháng)期不正常運轉(時(shí)轉時(shí)停)而出現不同深度的溝槽。當運轉時(shí)會(huì )引起徑向跳動(dòng),造成鉬絲跳動(dòng),使鉬絲疊絲。經(jīng)換上新導輪,使用幾天后,又出現以上情況,發(fā)現這是由于副導輪不轉的處理方法,效果很好,現使用一年左右,無(wú)疊絲故障發(fā)生。
3 故障(3):機床運行中出現縱向、橫向同時(shí)進(jìn)給,不能按程序要求進(jìn)給,在自動(dòng)進(jìn)給時(shí)鎖不住,用手能旋動(dòng)。
經(jīng)過(guò)檢查,產(chǎn)生這類(lèi)故障原因有兩個(gè):(1)備用兩節5V電池接觸不良,更換新電池或電池卸下重新裝上,故障排除。(2)步進(jìn)電機進(jìn)線(xiàn)線(xiàn)頭脫落或接觸不良,重新接好后故障解除。通過(guò)以上分析,可看出電火線(xiàn)切割機的維修、維護是一項非常重要而細致的工作,必須配備經(jīng)驗豐富的檢修人員、詳細做好機床維護、維修及故障處理檔案工作,才能做到zui大限度減少因機床故障而造成的損失。
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